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熱電偶的故障實(shí)例分析

更新時(shí)間:2014-12-05      瀏覽次數(shù):2619

故障實(shí)例分析

(1)指示偏低

①石化企業(yè)某裝置一反應(yīng)器采用K型熱電偶測(cè)量反應(yīng)器溫度, 在一次開車過(guò)程中發(fā)現(xiàn)溫度點(diǎn)TI0708A指示偏低約40°C。

故障檢査、分析:根據(jù)現(xiàn)象對(duì)測(cè)量回路、端子接線、接地絕緣 等進(jìn)行了檢查,均正常,但在檢查熱電偶接線時(shí)發(fā)現(xiàn)補(bǔ)償導(dǎo)線與偶 絲的極性接反,導(dǎo)致阻值與實(shí)際不符,造成指示不準(zhǔn)確。

故障處理:重新正確連接,指示正常。

②合成氣汽化爐內(nèi)溫度是用雙鉑銠熱電偶測(cè)溫的,并用吹氮 形式保護(hù)套管,汽化爐開車一段時(shí)間,工藝反映T107-4點(diǎn)溫度指 示偏低,其他正常。

故障檢查、分析:根據(jù)此類現(xiàn)象,并對(duì)比這批套管鉬化鎂頭使 用后的觀察分析,是接觸火燃的鉬化鎂質(zhì)量問(wèn)題,高溫腐蝕套管出 洞,使保護(hù)氮?dú)庾枇ψ冃。魉偌涌?,在感溫點(diǎn)形成快速流動(dòng)的氮 氣流,降低了測(cè)溫點(diǎn)處的溫度,從而使儀表指示偏低。

故障處理:儀表工到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)各個(gè)接點(diǎn)進(jìn)行了處理和接線,并實(shí) 際測(cè)量了毫伏值,結(jié)果與顯示表相符,指示正確。

③己烷閃蒸塔溫度儀表 TR-702 (圖6-6)指示偏低。

故障檢查、分析:檢查 DCS溫度卡,*;檢査 裝置上的熱電偶,發(fā)現(xiàn)熱電 偶接線端子腐蝕生銹并松動(dòng), 接觸不好。接觸不好造成接觸電阻增大,即信號(hào)源內(nèi)阻增大。當(dāng)信號(hào)源內(nèi)阻很大時(shí),會(huì)有部分 信號(hào)被分壓掉,造成溫度指示偏低。

故障處理:端子除銹,緊固螺釘,溫度指示恢復(fù)正常。

④溫度測(cè)量?jī)x表TR401在檢修后工藝反應(yīng)溫度指示偏低。

故障檢查、分析:熱電偶指示偏低的原因主要有接線端子修飾

或松動(dòng)造成內(nèi)阻增加,補(bǔ)償導(dǎo)線極性接反,電偶插人深度不夠,校 驗(yàn)誤差等。此表在檢修過(guò)程中更換過(guò)補(bǔ)償導(dǎo)線,所以先對(duì)補(bǔ)償導(dǎo)線 進(jìn)行了檢查。檢查發(fā)現(xiàn)K型電偶補(bǔ)償導(dǎo)線極性接反,造成指示溫 度偏低。

故障處理:K型補(bǔ)償導(dǎo)線正極絕緣護(hù)套為紅色,負(fù)極為藍(lán)或 黑。更正接線后,儀表指示正常。

⑤某裂解爐出口溫度控制系統(tǒng)采用熱電偶作為測(cè)量元件,控 制燃料流量來(lái)調(diào)節(jié)出口溫度,在運(yùn)行當(dāng)中溫度指示值偏低,當(dāng)調(diào)節(jié) 調(diào)節(jié)閥開度增加燃料流量時(shí),溫度指示變化緩慢。

故障檢查、分析:溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)出現(xiàn)這樣的故障現(xiàn)象比較難以 判斷。調(diào)節(jié)系統(tǒng)調(diào)節(jié)不靈敏有許多因素’諸如調(diào)節(jié)器p、I、D參 數(shù)不合適,比例P和積分I作用不夠,調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié)裕量不夠等, 如工藝提量了,閥門口徑?jīng)]有變,調(diào)節(jié)閥顯得小了,或調(diào)節(jié)閥有卡 堵現(xiàn)象等。再者是測(cè)溫元件滯后,造成調(diào)節(jié)系統(tǒng)不靈敏。經(jīng)過(guò)檢 查,發(fā)現(xiàn)熱電偶芯長(zhǎng)度不夠,沒有插到保護(hù)套管底部,這樣造成熱 電偶熱端和套管頂部之間有一段空隙。由于空氣熱阻大,傳熱性能 差,造成很大的測(cè)量滯后。純滯后大的測(cè)量系統(tǒng)一般PID調(diào)節(jié)器 是很難改善調(diào)節(jié)品質(zhì)的,所以出現(xiàn)溫度變化遲鈍等現(xiàn)象。另外測(cè)溫點(diǎn)位置也有變化。如果設(shè)備內(nèi)溫度分布不很均勻,那么各點(diǎn)的溫度 就會(huì)有差異。再者,套管端點(diǎn)溫度通過(guò)空氣層傳遞到熱電偶熱端 時(shí),有熱量損失,熱電偶熱端溫度6要低于保護(hù)套管頂部溫度 所以溫度指示偏低。

故障處理:按保護(hù)套管插入深度配置熱電偶長(zhǎng)度,使熱電偶熱 端一直插到保護(hù)套管頂部,直到相碰為止。處理完后,溫度指示正 常,調(diào)節(jié)系統(tǒng)品質(zhì)指標(biāo)也得也改善了。

⑥己烷塔溫度測(cè)量?jī)x表T712變化遲緩。

故障檢查、分析:在DCS中調(diào)出T712與同臺(tái)設(shè)備的另兩 個(gè)溫度點(diǎn)T711、T713,比較溫度變化趨勢(shì),T712變化緩慢, 問(wèn)題為儀表故障。檢查熱電偶發(fā)現(xiàn)電偶芯長(zhǎng)度不夠,沒有插到 保護(hù)套管底部,由于空氣熱阻大,傳熱性能差,造成很大的測(cè) 量滯后。

故障處理:延長(zhǎng)電偶芯到套管底部或更換熱電偶。

(2) 指7TC偏高

①造氣車間氣化爐用鉑銠-銷熱電偶測(cè)量爐溫,用剛玉作套 管,指示儀表突然超限。

故障判斷檢查、分析:此現(xiàn)象是由斷偶引起的,鉑銠-鉑熱 電偶用于測(cè)量煤氣等還原性介質(zhì)時(shí),因?yàn)檫€原性氣體可從氧化 物中奪取氧原子,使熱電偶的熱接點(diǎn)產(chǎn)生白色脆性物質(zhì),導(dǎo)致 斷偶。

故障處理:處理其表面的物質(zhì),可以采用吹氣(空氣或氮?dú)猓?方法防止斷偶現(xiàn)象,這樣可以延長(zhǎng)熱偶的壽命,減少溫度指示偏高 的現(xiàn)象。

②硝酸753尾氣反應(yīng)器的溫度突然指示zui大。

故障檢查、分析:通過(guò)測(cè)量熱電偶的輸出毫伏值,發(fā)現(xiàn)此現(xiàn)象 是因?yàn)闊犭娕脊收习l(fā)生引起輸出非常大,該熱電偶已經(jīng)損壞。

故障處理:更換新的熱電偶。

(3) 指示不準(zhǔn)、波動(dòng)、異常

①小苯脫氫爐溫度指示偏差大。

故障檢查、分析:根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷是接線端子接觸不良造成雙支 熱電偶輸出不準(zhǔn)。用m號(hào)發(fā)生器到現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量熱電偶接線端子 信號(hào),信號(hào)不準(zhǔn),檢查發(fā)現(xiàn)接線盒的接線端子嚴(yán)重腐蝕,接觸不良 造成熱電偶輸出不準(zhǔn)。

故障處理:由于接線端子腐蝕嚴(yán)重,無(wú)法重新接的更好,更換 此熱電偶。

②合成氨氣化爐溫度指示波動(dòng)(一次元件為B型熱偶,帶兩 層外套管)。

故障檢査、分析:分析引起故障原因有三方面:補(bǔ)償導(dǎo)線接觸 不好、溫變性能不穩(wěn)定、一次元件損壞。經(jīng)檢查溫變合格,補(bǔ)償導(dǎo) 線沒有問(wèn)題,在測(cè)量熱電偶輸出時(shí)發(fā)現(xiàn)毫伏值波動(dòng),說(shuō)明熱電偶外 套管破損,導(dǎo)致熱電偶氧化使熱電偶性能變壞。

故障處理:更換熱電偶。

③某溫度檢測(cè)系統(tǒng)采用熱電偶作為檢測(cè)元件,在一塔內(nèi)從上 至下裝有一只10m左右長(zhǎng)的熱電偶套管,內(nèi)插多點(diǎn)熱電偶。開車 升溫過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有溫度指示異常現(xiàn)象,初期各測(cè)溫點(diǎn)溫度指示相應(yīng) 上升,一段時(shí)間后,下部各測(cè)溫點(diǎn)溫度仍繼續(xù)上升,均在200°C左 右,唯zui上部測(cè)溫點(diǎn)的溫度指示在ioo°c左右停滯。據(jù)分析,該點(diǎn) 實(shí)際溫度肯定在130°C以上。

故障分析:zui上部測(cè)溫點(diǎn)溫度指示在ioo°c左右停滯,說(shuō)明 該處有水汽積聚,其水分受熱后向上蒸發(fā),在上部遇冷凝結(jié)成小 水珠,該水珠又在套管內(nèi)落下,如此反復(fù),致使上部測(cè)溫點(diǎn)的指 示停滯在水沸點(diǎn)(100°C)左右。產(chǎn)生此故障的原因,是由于保 護(hù)導(dǎo)管安裝前未經(jīng)處理或處理不符合要求,套管內(nèi)氣體溫度仍較 高所致。

故障處理:將該多點(diǎn)熱電偶往上提,使上部測(cè)溫點(diǎn)高于套管頂 部一定距離,其內(nèi)部的部分水汽被夾帶出套管后在外部蒸發(fā)。如水 汽不多,一般可恢復(fù)正常。否則,需把熱電偶全部取出,用一支細(xì) 尼龍管插入導(dǎo)管底部,將干燥的氮?dú)獬淙斯軆?nèi),使水汽逐漸地被置 換出來(lái)。

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